‘壹’ 数控车床轮子孔大孔小刹车箍大原因及处理方法
油缸缸体或石油管道接箍在加工过程中,夹持时需要距卡盘端面的距离尽可能的小,以保证车削内孔、车削内螺纹时的尺寸公差和表面粗糙度等技术要求满足使用需求。传统的加工数控车床,采用的方法是卡盘夹持缸体的一端,另一端用中心架支承进行内孔及孔槽的加工。因而传统数控车床加工伸出较长工件时,无法大吃刀量切削,加工精度不高,装夹不方便,效率低。
技术实现要素:
为解决传统数控车床加工伸出较长工件时,无法大吃刀量切削,加工精度不高,装夹不方便,效率低的问题,本实用新型提供了一种数控大孔车床。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:
一种数控大孔车床,包括防护罩、床身、床脚和安装在床身上的尾座、导轨、主轴箱、主电机、伺服电机、滚珠丝杠、安装于滑鞍上的数控刀塔;所述主轴箱包括主轴、安装在主轴上的卡盘和位于主轴下方的编码器;所述滚珠丝杠通过伺服电机驱动;所述滑鞍安装在导轨上由滚珠丝杠驱动。
进一步地,所述的主轴为通孔式,孔径为100mm或120mm或140mm或163mm或200mm,由主电机直接变频驱动。
进一步地,所述的卡盘为前后双卡盘结构,包括前卡盘和后卡盘。
进一步地,所述的伺服电机包括X轴伺服电机和Z轴伺服电机。
进一步地,所述的滚珠丝杠包括X轴滚珠丝杠和Z轴滚珠丝杠,X轴滚珠丝杠由X轴伺服电机驱动,Z轴滚珠丝杠由Z轴伺服电机驱动。
进一步地,所述的床身和床脚为整体式结构。
进一步地,所述的导轨的导轨面宽度为430mm。
与现有相技术比较,本实用新型具有的有益效果是:
1、加工伸出较长工件时,可以大吃刀量切削,加工精度高。
2、装夹方便,工作效率高。
3、有效提高机床刚性,确保其加工性能。
4、降低生产成本。
附图说明
图1是本实用新型的主视图的结构示意图;
图2是本实用新型的左视图的结构示意图;
图3是本实用新型的主轴箱的结构示意图。
图中:01、后卡盘;02、主轴皮带轮;03、主轴端齿轮;04、主轴;05、前卡盘;06、介轮;07、编码器端齿轮;08、介轮;09、编码器;10、主电机皮带轮;11、Z轴伺服电机;12、主电机;13、Z轴滚珠丝杠;14、数控刀塔;15、滑鞍;16、X轴伺服电机;17、X轴滚珠丝杠;18、尾座;19、防护罩;20、床身;21、床脚;22、导轨。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步地描述说明。
实施例1、一种数控大孔车床,包括防护罩19、床身20、床脚21和安装在床身20上的尾座18、导轨22、主轴箱、主电机12、伺服电机、滚珠丝杠、安装于滑鞍15上的数控刀塔14;所述主轴箱包括主轴04、安装在主轴04上的卡盘和位于主轴04下方的编码器09;所述滚珠丝杠通过伺服电机驱动;所述滑鞍15安装在导轨22上由滚珠丝杠驱动。
实施例2、一种数控大孔车床,所述的主轴04为通孔式,孔径为100mm或120mm或140mm或163mm或200mm,由主电机12直接变频驱动;所述的卡盘为前后双卡盘结构,包括前卡盘05和后卡盘01;所述的伺服电机包括X轴伺服电机16和Z轴伺服电机11;所述的滚珠丝杠包括X轴滚珠丝杠17和Z轴滚珠丝杠13,X轴滚珠丝杠17由X轴伺服电机16驱动,Z轴滚珠丝杠13由Z轴伺服电机11驱动;所述的床身20和床脚21为整体式结构;所述的导轨22的导轨面宽度为430mm,其它与实施例1相同。
将工件伸入主轴04孔内,用前卡盘05夹持其合理位置;加工长类零件时可用后卡盘01辅助夹持。
工作过程:关闭防护罩19,启动车床,主电机12通过主电机皮带轮10带动主轴皮带轮02旋转,进而带动主轴04旋转,主轴转速可通过变频器控制实现无级变速。编码器09经主轴端齿轮03、介轮08、介轮06和编码器端齿轮07两级传递以获得主轴04的实际转速。数控系统通过指令控制X轴伺服电机16和Z轴伺服电机11分别带动X轴滚珠丝杠17和Z轴滚珠丝杠13旋转,进而控制数控刀塔14在导轨22和滑鞍15上相对移动,配合尾座18使用,实现外圆、内孔、端面及各种螺纹的切削加工。
‘贰’ 福田雷沃玉米小麦两用收割机 四连带 经常损坏! 自动转还磨带 冒烟! 谁知道是什么原因造成的吗
两用机时间应该就在去年或今年,皮带轮应该不会有问题,应该是联组带的托板高低没有调整好,要是自转,就把托板往上,往紧的逼,冒烟是因为皮带外皮在托板上摩擦,托板变形了,要把托板卸下来,用大活动扳手扳正,榔头敲平,再有就是把离合器拉线拆下来仔细看看,头子那一块是不是已经折断了!
‘叁’ 发电机皮带轮摆动是什么原因
1转轴或皮带轮内孔磨损.
2发电机曲轴的轴承有磨损.