㈠ 輸煤皮帶突然停止,顯示報警「運行信號消失」是什麼原因
皮帶轉動感應裝置出現問題!可能壞啦,也可能被擋住信號! 建議打售後服務電話!賣設備給你們的商家電話。如果你們是分開采購,自己安裝的的話,那麼打傳輸裝置供應商電話!如果他們反應比較慢,嚴重影響你們生產,那麼建議你們自己的維修員去檢查一下,一般是清灰,或找到一樣型號的更換!感測器很容易找的!機修工應該能搞定 問題不大的!
㈡ 皮帶機事故案例:有沒有水泥廠皮帶機的事故案例,為了加強皮帶機操作的安全學習。
水泥廠的沒有,有火電廠的輸煤皮帶案例,你借鑒一下吧
一、事故經過
1990年3月6日10時45分,包頭第二熱電廠啟動7號乙皮帶上煤。皮帶啟動後值班工聞到臭膠皮味,即用事故按鈕停機檢查,並向班長報告。檢查未發現異常,又啟動7號乙皮帶上煤。11時30分值班工又聞到有膠皮味,未發現7號甲皮帶背面粘有煤粉,再次向班長報告。班長讓皮帶空轉2~3分鍾。11時40分,班長報告車間技術員7號甲皮帶煤粉可能有自燃,技術員要求用暖汽水沖一下。12時0分停機後,全班人員下崗休息,班長告訴車間運行副主任7號皮帶棧橋下第三、四個窗口有火花,這時已經起火,立即報警,組織滅火,於15時30分將火撲滅。
設備損壞情況:燒毀皮帶220m,電纜18根共1008m,控制電纜64根,共計3594m,燒壞磁鐵分離器、電動機、皮帶鋼架等。
二、事故原因
(1)輸煤除塵、沖洗裝置因設計、設備安裝等原因未與主體工程同時投入使用,致使煤粉沉積過多,發生自燃。著火後因沒有消防水(冬季防凍而停運),只好用暖汽水滅火,給滅火工作帶來困難,加重了火災損失。
(2)管理不嚴。在新廠建成後,沒有相應地制定新的消防規章制度。
(3)防火意識淡薄,麻痹大意,班長、技術員、副主任已意識到煤粉自燃,既未及時處理,又未向廠公安科匯報,導致了這場火災的發生。
三、暴露出的問題
(1)輸煤系統除塵設施不完善,未與主體工程「三同時」。
(2)防火意識淡薄。已發現皮帶運行有皮帶焦味,未去做檢查和處理,而是聽之任之,任其發展成災。
(3)安全生產管理不到位。領導和作業人員沒有給予高度重視。輸煤系統消防設施不完善,沒有消防水,影響了救火效果。
四、防範措施
(1)開展安全檢查活動,發現設備缺陷、隱患應及時組織人員認真檢查和消除,決不能已察覺到隱患而都不去查找,只匯報了事的錯誤作法。領導者得知險情後也不能只做一般的安排,不親自組織檢查和消除,要真正做到安全責任到位,實行有效控制,將事故消滅在萌芽狀態。
(2)恢復沖洗水源,每天啟動沖洗泵沖洗積粉。
(3)完善輸煤系統的消防水、沖洗水、除塵設備。
(4)對輸煤設備特別是輸煤槽進行改進,減少系統漏煤。
天氣下雨,電廠的燃煤含的水分較大,燃煤經皮帶上煤時容易粘在皮帶上,不容易脫落,到皮帶頭上,部分燃煤落到驅動皮帶的滾筒上,轉動後經皮帶和滾筒擠壓粘結在滾筒上,造成皮帶一個勁的跑偏,操作人員將方鐵銑頂在轉動的滾筒上,將粘結在滾筒上的煤亂下來,這樣皮帶就不容易跑偏了。一次,有一名操作人員還用那個樣子亂滾筒上粘結的煤,也不知為什麼,轉動的皮帶將鐵銑絞了進去,他自己由於鐵銑被絞走,身體失去平衡,一隻手臂隨著鐵銑也被帶入了轉動的皮帶。整個手臂被絞在皮帶的滾筒上,他的頭部緊貼著皮帶轉動的滾筒,他用力向外拉,但是皮帶轉動著,他自己脫離不了,此崗位就是他一個人,也沒有人經過這里,皮帶長時間的牽拉著他,無法脫離,加內心的害怕,再沒有人施救,這名操作人員很快便暈了過去。直到下午吃晚飯的時候,才發現他被皮帶夾住了,馬上進行搶救,但為時已晚,由於時間太長,這名操作人員已離開人世。
某熱電廠輸煤棧橋積粉自燃導致重大火災事故
(一)事故經過
!"』" 年! 月( 日! 時許,燃料三班接班,輸煤( 段乙皮帶運行,甲皮帶備用。值班
員接班前檢查發現( 段乙皮帶尾部跑偏,並發現距導料槽出口約)*& 處靠甲皮帶側地
面台階上有煤粉自燃,向集控室匯報後,將地面著火煤粉撲滅,清理到運行的乙皮帶上。
接班後,班長派值班員到( 段尾部接崗值班,並告訴他皮帶跑偏。約! 時+* 分到崗,檢
查設備回來走到距導料槽出口約!*& 處聞到有膠皮味,並看到皮帶有磨架子現象。$
時$* 分跑偏更加嚴重,值班員去+ 段頭部值班室打電話向集控室匯報,並要求檢修人
員處理。兩檢修人員來檢查後,認定是滾筒粘煤所致,) 時!+ 分皮帶停止運行,值班員
找臨時工清理滾筒粘煤。清完後值班員到+ 段頭部值班室。
+ 時%* 分啟動( 段乙皮帶第二次上煤,皮帶仍然跑偏,值班員一直在尾部滾筒處監
視。( 時%* 分皮帶跑偏嚴重,同時聞到膠皮味,之後又發現棧橋尾部頂棚上有火光,甲
皮帶出口距導槽約% , +& 處皮帶工作面上著火。當時火帶寬約!&,長約*-)&。值班
員用手捧暖汽漏水往火上澆,澆不滅,就跑到+ 段皮帶值班室,告訴+ 段皮帶值班員:
「快匯報集控室,( 段皮帶尾部著火了!」匯報完後,同另一臨時工拿鐵鍬趕到( 段尾部,
發現皮帶工作面已燒斷,就用鐵鍬撩水撲滅皮帶頭部的火。( 時+* 分,班長在集控室
接到+ 段皮帶報警電話後,令集控室值班員組織所有值班人員到( 段救火,隨即去(
段。集控室通知各段值班員拿工具和消防器材馬上去( 段救火,並將情況報告值長,要
求停掉電源。分場運行副主任接到+ 段值班員電話後,即用電話通知燃料電氣值班員
帶電工刀去該段割皮帶並向消防隊報警,並組織檢修各班值班人員拿水龍帶去救火。
— ##"! —
在先後趕到現場的領導、職工和消防人員共同努力下,保住了! 段尾部設備和" 段設備
的安全。
# 時$% 分大火全部撲滅。這次大火燒毀! 段甲、乙兩條皮帶(&!』()、全部皮帶架
和其他設施,致使兩台$%%)*機組減出力(燒油)運行。
(二)事故原因分析
(+)這次事故的直接原因是管理不善造成! 段皮帶積粉自燃引起。
該廠燃用的煤種是褐煤,揮發分』%, - !%,,易自燃。在! 段甲皮帶備用期間,多
次有乙皮帶上已經自燃的煤、高溫粉塵從導料槽處噴出落到備用的甲皮帶上,加劇了備
用皮帶的積粉自燃。
($)火災擴大的原因:稍防水系統在事故時沒有起到作用。
(&)沒有使用難燃皮帶。設計上要求採用難燃皮帶,但實際所選擇的皮帶是非難燃
型的。經試驗,用一根火柴就可以把$%%(( . $/(( 的皮帶(試樣)點燃成為明火。
案例二某電廠燃料運輸系統危險有害因素分析參考答案
輸煤系統安全事故的類型相對比較單一,主要為機械傷害事故和皮帶著火事故。機械傷害事故較多,是由於該系統有許多輸煤轉動機械的緣故;輸煤系統皮帶著火事故,主要是由於清掃不到位而設備、設施中積粉煤,自燃等原因造成。除此之外,輸煤系統也易發生車輛傷害、被煤埋壓住引起的窒息死亡事故、煤堆坍塌傷人等事故,但一般屬於偶發事故。
輸煤系統存在的有害因素主要有粉塵、潮濕、低溫等
危險有害因素分析
1)當列車來煤,卸煤時有可能造成工人「塵肺病」傷害。
2)內燃機車、調車運行過程中,如調度指揮不當,或違章作業等均可造成機車車輛傷害事故,甚至「撞車」事故。
3)帶式輸送機起動時,有可能因起動牽引力過大而造成輸送機皮帶「撕裂」事故。
4)帶式輸送機在運行過程中,因物料不均勻等原因而造成皮帶「跑偏」事故。
5)帶式輸送機的滾筒、托輥軸承因密封不嚴,粉塵落下,或潤滑不良,造成軸承摩擦過熱而發生機械事故,甚至引發火災事故。
6)帶式輸送機頭尾的轉向輪易對作業人員造成機械傷害。
7)地下輸煤廊結構封閉,地上輸煤廊一般為半封閉式,容易造成煤粉「富集」,當空氣中煤粉濃度達到一定值時,遇高溫或明火時會發生煤粉爆炸事故,或燃煤堆積時間過長,引起自燃著火。
8)煤堆場的輔助機械有斗輪機等,這些作業機械運行時,如防護措施不當,或司機注意力不集中,容易造成機械傷害事故和車輛傷害事故。
9)煤堆場的堆煤,如貯存、管理不當,防護不力,容易造成堆煤自燃,引發火災事故。
10)破碎樓的碎煤機作業時雜訊很高,雜訊對人的聽覺器官和神經系統會產生不同程度的傷害,嚴重時會造成職業性耳聾。
11)各種運轉機械在作業時,由於防護措施不當或缺損,可能發生機械傷害事故。
12)斗輪堆取料機體積龐大,作業范圍廣,作業量大,運行時有可能發生人身害事故。
13)煤場堆煤高度高(14米),堆取料時由於作業不當,可能造成塌坍傷人事故。
14)輸煤系統周圍的電力電纜因煤粉塵積聚,有可能發生火災事故。
㈢ 我們廠的輸煤皮帶秤在中控室沒有累積流量是怎麼回事但是有瞬時流量,端子也沒有接錯
輸煤皮帶秤在中控室沒有累積流量說明稱重器的感測器出現了問題。電子皮帶秤承重裝置的秤架結構主要有雙杠桿多托輥式、單托輥式、懸臂式和懸浮式4種。雙杠桿多托輥式和懸浮式秤架的電子皮帶秤計量段較長,一般為2~8組托輥,計量准確度高,適用於流量較大、計量准確度要求高的地方。
關於皮帶秤可以聯系蘇州國諾。蘇州國諾公司擁有兩股成熟核心力,致力於研發和售後,時刻關注市場行業發展走向,發現問題、提出問題並解決問題,同時持續引進國內外優秀人才,發展壯大,榮獲19項科研成果,被國家評定為高新技術企業。"
㈣ 我公司煤耗不穩定,懷疑電子皮帶秤不準,有何辦法確定皮帶秤不準(鏈碼校驗沒有問題)
首先,你的皮帶秤空秤有沒有標定?即皮帶由於磨損、變薄等諸多原因,其長度值可能發生改變,周長改變後,以瞬時量為依據的 瞬時量X周長時間=累積量,其中的周長時間改變,累積量Δ的微動就引起了Σ的變化巨大了。
第一步,重新測量皮帶周長時間。(皮帶上做一個標記,計算一周的時間。)通常取五周的時間在除以5,得出一周的時間。當然必須在皮帶運行15分鍾後以保證皮帶的勻速。
第二步,測量皮帶周長。(如果有速度計,可以用周長和一周的運行時間計算出周長)測量皮帶一周的周長比較困難,可以選取一段周長,同時計算皮帶在這個周長運行的時間,換算出來總長。
第三步,測量皮帶測速滾輪的脈沖數。(此脈沖數值為皮帶秤儀表計算周長和時間的依據)按照第一步與第二步中的參數,得出理論脈沖數。與儀表實際測得的脈沖數對比。
如果發現脈沖數值相差比較大,按照這次測量的值輸入儀表。然後再做鏈碼標定。(注意:標定後與理論值不應相差特別大,如果相差特大要麼測量值有問題,要麼測速輥筒的旋轉編碼器有問題,具體問題需要具體分析一下)
以上為按照檢定規程做的方法。如果覺得麻煩,參照如下:
1、拉一車煤去地磅秤一下。
2、用抓機將煤置於皮帶中。
3、讀取皮帶秤累計量,與車回皮後的凈重值。
4、煤的凈重值與皮帶累計量理論上應該一致。拉一下皮帶秤儀表的調整系數,使重量一致。
注意:煤的分量越多越准。
鏈碼校驗不能等同於實物校驗,鏈碼只是純粹理論上的參考。鏈碼置於有效稱量段只能模擬這一部分,而真正實物在皮帶上的張力等無法模擬。同時要知道皮帶秤上只放置鏈碼與放滿煤炭,其皮帶的轉速有Δ的減慢,而這種重載的減慢會造成累積量Σ的變化。
當然,理論標定與實際標定通常相差不會太大。不過如果要求嚴格的話最好還是實物校驗。
如果有疑問或者需要可以再聯系我:[email protected]。如需相關資料也可發郵件索取