『壹』 數控車床輪子孔大孔小剎車箍大原因及處理方法
油缸缸體或石油管道接箍在加工過程中,夾持時需要距卡盤端面的距離盡可能的小,以保證車削內孔、車削內螺紋時的尺寸公差和表面粗糙度等技術要求滿足使用需求。傳統的加工數控車床,採用的方法是卡盤夾持缸體的一端,另一端用中心架支承進行內孔及孔槽的加工。因而傳統數控車床加工伸出較長工件時,無法大吃刀量切削,加工精度不高,裝夾不方便,效率低。
技術實現要素:
為解決傳統數控車床加工伸出較長工件時,無法大吃刀量切削,加工精度不高,裝夾不方便,效率低的問題,本實用新型提供了一種數控大孔車床。
本實用新型是通過以下技術方案實現的:
一種數控大孔車床,包括防護罩、床身、床腳和安裝在床身上的尾座、導軌、主軸箱、主電機、伺服電機、滾珠絲杠、安裝於滑鞍上的數控刀塔;所述主軸箱包括主軸、安裝在主軸上的卡盤和位於主軸下方的編碼器;所述滾珠絲杠通過伺服電機驅動;所述滑鞍安裝在導軌上由滾珠絲杠驅動。
進一步地,所述的主軸為通孔式,孔徑為100mm或120mm或140mm或163mm或200mm,由主電機直接變頻驅動。
進一步地,所述的卡盤為前後雙卡盤結構,包括前卡盤和後卡盤。
進一步地,所述的伺服電機包括X軸伺服電機和Z軸伺服電機。
進一步地,所述的滾珠絲杠包括X軸滾珠絲杠和Z軸滾珠絲杠,X軸滾珠絲杠由X軸伺服電機驅動,Z軸滾珠絲杠由Z軸伺服電機驅動。
進一步地,所述的床身和床腳為整體式結構。
進一步地,所述的導軌的導軌面寬度為430mm。
與現有相技術比較,本實用新型具有的有益效果是:
1、加工伸出較長工件時,可以大吃刀量切削,加工精度高。
2、裝夾方便,工作效率高。
3、有效提高機床剛性,確保其加工性能。
4、降低生產成本。
附圖說明
圖1是本實用新型的主視圖的結構示意圖;
圖2是本實用新型的左視圖的結構示意圖;
圖3是本實用新型的主軸箱的結構示意圖。
圖中:01、後卡盤;02、主軸皮帶輪;03、主軸端齒輪;04、主軸;05、前卡盤;06、介輪;07、編碼器端齒輪;08、介輪;09、編碼器;10、主電機皮帶輪;11、Z軸伺服電機;12、主電機;13、Z軸滾珠絲杠;14、數控刀塔;15、滑鞍;16、X軸伺服電機;17、X軸滾珠絲杠;18、尾座;19、防護罩;20、床身;21、床腳;22、導軌。
具體實施方式
下面結合附圖對本實用新型作進一步地描述說明。
實施例1、一種數控大孔車床,包括防護罩19、床身20、床腳21和安裝在床身20上的尾座18、導軌22、主軸箱、主電機12、伺服電機、滾珠絲杠、安裝於滑鞍15上的數控刀塔14;所述主軸箱包括主軸04、安裝在主軸04上的卡盤和位於主軸04下方的編碼器09;所述滾珠絲杠通過伺服電機驅動;所述滑鞍15安裝在導軌22上由滾珠絲杠驅動。
實施例2、一種數控大孔車床,所述的主軸04為通孔式,孔徑為100mm或120mm或140mm或163mm或200mm,由主電機12直接變頻驅動;所述的卡盤為前後雙卡盤結構,包括前卡盤05和後卡盤01;所述的伺服電機包括X軸伺服電機16和Z軸伺服電機11;所述的滾珠絲杠包括X軸滾珠絲杠17和Z軸滾珠絲杠13,X軸滾珠絲杠17由X軸伺服電機16驅動,Z軸滾珠絲杠13由Z軸伺服電機11驅動;所述的床身20和床腳21為整體式結構;所述的導軌22的導軌面寬度為430mm,其它與實施例1相同。
將工件伸入主軸04孔內,用前卡盤05夾持其合理位置;加工長類零件時可用後卡盤01輔助夾持。
工作過程:關閉防護罩19,啟動車床,主電機12通過主電機皮帶輪10帶動主軸皮帶輪02旋轉,進而帶動主軸04旋轉,主軸轉速可通過變頻器控制實現無級變速。編碼器09經主軸端齒輪03、介輪08、介輪06和編碼器端齒輪07兩級傳遞以獲得主軸04的實際轉速。數控系統通過指令控制X軸伺服電機16和Z軸伺服電機11分別帶動X軸滾珠絲杠17和Z軸滾珠絲杠13旋轉,進而控制數控刀塔14在導軌22和滑鞍15上相對移動,配合尾座18使用,實現外圓、內孔、端面及各種螺紋的切削加工。
『貳』 福田雷沃玉米小麥兩用收割機 四連帶 經常損壞! 自動轉還磨帶 冒煙! 誰知道是什麼原因造成的嗎
兩用機時間應該就在去年或今年,皮帶輪應該不會有問題,應該是聯組帶的托板高低沒有調整好,要是自轉,就把托板往上,往緊的逼,冒煙是因為皮帶外皮在托板上摩擦,托板變形了,要把托板卸下來,用大活動扳手扳正,榔頭敲平,再有就是把離合器拉線拆下來仔細看看,頭子那一塊是不是已經折斷了!
『叄』 發電機皮帶輪擺動是什麼原因
1轉軸或皮帶輪內孔磨損.
2發電機曲軸的軸承有磨損.